煤粉計量科里奧利秤運行中的維護點滴
作者:林廷全、袁理(宜賓瑞興實業(yè)有限公司)
摘要:科力奧力秤優(yōu)點在于長期和短期精度都高,但其對物料要求也高,受限于其通過能力差,各種非正常因素對測控的影響較大,容易造成跟不上料、波動等現(xiàn)象,文中通對科力奧力秤工作原理、秤體結(jié)構(gòu)剖析,對煤粉特性的分析,結(jié)合生產(chǎn)中遇到的各種事例的分析,對造成煤粉波動的因素加以分析,總結(jié)出四大原因:一是煤粉下料不暢,二是異物堵塞,三是壓縮空氣問題,四是傳動機構(gòu)故障,并指出煤粉下料和異物因素占了相當(dāng)大的比重。在生產(chǎn)中通過比較測量輪壓重、給料機、測量輪速度、皮重以及羅茨風(fēng)機壓力等,判斷問題所在,提出了一定的操作方案,并對可能的問題提出了一定的改進預(yù)防措施。
關(guān)鍵詞:科里奧利力;測量輪;給料機;通過性;流動性
引言:在新型干法水泥生產(chǎn)線中,煤粉的供給是一個關(guān)鍵的因素,煤粉的供給提供了分解爐和窯系統(tǒng)對生料加熱、分解、煅燒的能源,同時通過對頭尾煤供給量的控制對煅燒系統(tǒng)高溫物理化學(xué)反應(yīng)合理地調(diào)配,最終達到使熟料成品質(zhì)量穩(wěn)定。但是因煤粉有較高的流動性,鎖風(fēng)要求較高,同時物料易產(chǎn)生結(jié)露、起拱、塌庫等,導(dǎo)致計量控制較為困難,影響了窯的工況。我公司頭煤和尾煤計量采用申克公司的型號為MUTICOR K-40及MUTICOR K-80轉(zhuǎn)子稱,在前幾年的運行中,常出現(xiàn)物料波動、跟不上料等原因跳停,造成了生產(chǎn)上較大的損失,經(jīng)過多次的故障,通過專業(yè)服務(wù)人員交流,積累了一定的經(jīng)驗,現(xiàn)在對此稱的生產(chǎn)維護作一點小的總結(jié)。
一、流量計工作原理:
科里奧利力(Coriolis force)簡稱為科氏力,是對旋轉(zhuǎn)體系中進行直線運動的質(zhì)點由于慣性相對于旋轉(zhuǎn)體系產(chǎn)生的直線運動的偏移的一種描述?评飱W利力來自于物體運動所具有的慣性。
科里奧稱工作原理如下圖:

質(zhì)量微粒m在以角速度ω轉(zhuǎn)動的系統(tǒng)中除受到離心力FZ和摩擦力FR外,還受到垂直于其運動方向的慣性力FC的作用,通過測量這個力,可測得質(zhì)量m,這就是科里奧利原理。實際上測量輪的基本機械結(jié)構(gòu)如下圖:

流量計整體的基本結(jié)構(gòu)如下:

流量計組成部分剖視圖:

煤粉由煤粉倉進入葉輪給料機時,首先經(jīng)過內(nèi)置攪拌器,被充分流態(tài)化,使其暢通,由葉輪給料機實現(xiàn)穩(wěn)定喂料,進入科里奧利質(zhì)量流量計被計量后進入煤粉輸送管道,輸送至窯頭或分解爐。測得的流量信號(實際值)輸入MULTICONT測控系統(tǒng),實際值與設(shè)定值在系統(tǒng)中進行比較,及時輸出反饋信號,調(diào)節(jié)葉輪給料機轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)穩(wěn)定喂料。從測量及控制對象來看,測量輪是用變頻器固定轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn),控制的對象是給料機的轉(zhuǎn)速,因為測量輪固定轉(zhuǎn)速,保證了物料的各方向分力比例恒定,非常有利于準(zhǔn)確地測量物料質(zhì)量,測量的速度也是這個固定速度,所以可以針對性地將精度做得很高,又因為控制對象是給料機,和測量輪之間有管道緩沖,對給料機的調(diào)節(jié)對測量輪的測量精度影響微乎其微,秤體從設(shè)計上保證了測量和控制的精度。
煤粉由流量計流出后,經(jīng)過一段彎管進入輸煤管道,由于噴嘴兩邊的正負(fù)壓差(噴嘴位置需在安裝調(diào)試時確定),這樣煤粉可以較容易地被輸送。同時,從噴嘴靠風(fēng)機端引出一條正壓管線,對葉輪給料機內(nèi)施加一個小的氣壓(葉輪給料機與流量計出料管間壓差約5000Pa),使下料更為順暢,凈風(fēng)的風(fēng)壓僅需50000Pa即可將煤粉送出,不需設(shè)螺旋泵。葉輪與外殼間隙僅0.2mm,被煤粉填充,可以保持葉輪給料機上下的壓差,保證下料流暢及穩(wěn)定。該喂煤系統(tǒng)的葉輪給料機與煤粉倉出料管之間用法蘭聯(lián)接,流量計與葉輪給料機出料管之間、流量計出料管與煤粉輸送管線之間也用法蘭聯(lián)接,無需其它安裝支架,安裝高度低,安裝和拆卸維修方便;密封性能好,保持煤粉倉下料的環(huán)境干凈。
二、流量計應(yīng)用中出現(xiàn)的問題及要點分析:
由工作原理我們分析得出,測量的關(guān)鍵在于分格輪的慣性力FC及測量輪本身轉(zhuǎn)速的測量,得益于電力電子技術(shù)的發(fā)展,對上述參數(shù)的測量是比較容易的,但是如果有另外機械上的、物料上的原因,也很容易導(dǎo)致測量偏差,致使控制失效。不幸的是該秤通過能力差,對物料要求高,這方面的原因很容易導(dǎo)致控制失控。
我們在工作中對該秤的使用,也是由不清楚到明白,其間也經(jīng)歷了不少問題,在此將其現(xiàn)象及原因大致剖析,希各同行用戶能共同指正探討。
首先,我認(rèn)為要保證煤倉的下料順暢,煤粉密度低,易吸潮,倉內(nèi)流動性差,如果再加上環(huán)境溫度、濕度原因,則煤粉很容易在煤倉錐部結(jié)皮,這又促進倉內(nèi)煤粉更不容易向下進入到給料機內(nèi),進一步惡化波動現(xiàn)象,不得不靠人工用敲擊方法對錐部作業(yè)來緩減。在出現(xiàn)這種問題時,操作人員發(fā)現(xiàn)在倉重較低的情況下,情況要好得多,我們分析在重倉情況下,錐部因下料有摩擦力,重倉加劇了摩擦力的阻礙作用,造成煤粉不能及時補充。在年度大修時,我們清空倉發(fā)現(xiàn)其錐部鏡面不銹鋼使用時間久了不是很光滑了,有的地方還的磨損,在全面研討后,我們首先將鏡面不銹鋼按申克公司推薦的8K鏡面不銹鋼重做,在對其環(huán)吹疏通過程中也了現(xiàn)了里面有不少煤粉,這可能是由于不銹鋼破損進入環(huán)吹的,影響了對煤粉的助流作用,另外,煤粉倉的收塵器在檢查過程中也發(fā)現(xiàn)風(fēng)管內(nèi)有結(jié)皮,還有一個彎管角度很死,這可能要影響倉內(nèi)氣體的排放,我們對此重新制作了管道,改善了倉內(nèi)氣體的排放。經(jīng)過上述幾方面的檢查改進,在檢修完成投入生產(chǎn)時,就很少出現(xiàn)過下料長時間跟不上,波動劇烈的現(xiàn)象了。
第二,進料的管理不能馬虎。這里說進料,也就是說并不只包含煤粉。有一次中修時,搞衛(wèi)生的臨工在做煤磨衛(wèi)生時,將雜物放到進煤倉拉鏈機上,而拉鏈機當(dāng)時并沒完全蓋好,結(jié)果這些雜物都拉到了倉里,投運后不久,流量計就嚴(yán)重不正常,打開后從葉輪給料機等處找出了大量掃帚、手套甚至碎玻璃之類的東西,科力奧秤相較其它秤有一個短板就是其通過能力較差,所以對物料的細(xì)度有較高的要求,所以當(dāng)異物進入時是很難及時排出的,在里面勢必要影響其動平衡造成負(fù)荷波動。此外,前級的磨機要向計量秤提供合格的煤粉,這就要求其煤粉干燥、細(xì)度好,如果磨機、選粉機工作異常,造成煤粉過粗,或水分重等問題,再或者有點雜物混合其中,則給料機和測量輪就容易堵塞、結(jié)皮,造成顯示虛高。還有一次檢修后啟機時反饋和實際相差較大,因開始時給煤量較低,都幾乎用不了,我們經(jīng)過仔細(xì)檢查后,最終了現(xiàn)皮重和平時有巨大差別,以前的皮重只有400多,現(xiàn)在有2000多點了,后來拆開檢查時發(fā)現(xiàn)測量輪上有較嚴(yán)重的結(jié)皮,清理后重新校正皮重又回到500左右了,分析應(yīng)該是因為點火前沒有對測量輪檢查清理,檢修期間氣候潮濕,煤粉可能濕度大,才造成結(jié)皮現(xiàn)象,煤粉粘在測量輪上,造成了計量嚴(yán)重誤差,結(jié)果當(dāng)然是中控拼命加產(chǎn)量,實際煤還是沒下,同時因壓重虛高,造成給料機幾乎停轉(zhuǎn),儀表檢測異常停機。
第三,是壓縮空氣的問題。申克公司對壓縮空氣進氣口壓力要求3.5bar--4bar,L1,L2任何時候壓力都應(yīng)該是1.8bar—2.0bar。壓縮空氣的作用,一是促進煤粉在流態(tài)化底板上的流動,二是形成空氣軸承,避免煤粉進入齒輪箱及測量軸承。壓縮空氣的壓力不能過大也不能過小,壓力過大,對流態(tài)化底底板和空氣軸承都是較大的沖擊,我們在以前的檢修中,就發(fā)現(xiàn)流態(tài)化底板和中心軸接縫處破了一個洞需要更換,齒輪箱也因為空氣夾煤粉在軸上沖出了較深的痕跡而不得不返廠,同時壓力過大,可能將煤粉上揚造成流動紊亂,影響計量不說,還有進入氣路油路的隱患。而壓力過小,造成的后果也是顯而易見的,煤粉將不能有效地浮動起來,對其流動性有較大影響,煤粉有可能只在測量機構(gòu)內(nèi)部打轉(zhuǎn),嚴(yán)重影響其實際流量,而且煤粉也容易進入齒輪箱及測量軸承,久而久之,這套設(shè)備就報廢了。我們在這里要重點注意申克配套的唐納森過濾器的工作狀態(tài),因為唐納森過濾器是主動循環(huán)再生系統(tǒng),并不是簡單的靜態(tài)過濾,由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在使用久了以后就有可能出現(xiàn)各種問題,我們有一臺過濾器就出現(xiàn)了在排水階段漏氣的問題,造成周期性的停機,就是因為排水階段壓力過低,觸發(fā)了其壓力開關(guān)使計量秤保護跳停,而當(dāng)時我們想應(yīng)急將壓力開關(guān)短接暫時使用,但在排水階段仍因空氣壓力低,流量反饋還是嚴(yán)重下降不能工作。
第四,是各動力機構(gòu)的傳動問題,主要是測量輪電機皮帶盤故障多一點,這主要是因為其不像普通皮帶傳動一樣,該傳動帶是齒形皮帶,同時內(nèi)有鋼絲加強,彈性上不如普通橡膠帶,要求我們上的時候不能不緊,基本套上不掉就可以了,我們以前對其松緊程序把握不好,偏緊,結(jié)果用不了多久就磨壞了,有一次還將電機傳動軸拉得有點變形,傳動皮帶拉裂、打滑,就造成速度測量不穩(wěn)定,對控制系統(tǒng)的影響也是很大的,這是大家需要注意的。
總結(jié):
通過對科里奧利秤工作流程的分析和實際工作中遇到的問題,總結(jié)出該秤的優(yōu)點和不足。該秤長期短期精度高,運行穩(wěn)定,受處力干擾小,需要送風(fēng)機要求不高,在水泥生產(chǎn)線窯系統(tǒng)作為供煤能提供比較穩(wěn)定的運行,對維持產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定有很好的作用。其缺點在于其通過能力差,對物料以及空氣的質(zhì)量要求較高,實際工作中,異物以及空氣水分等對其影響較大,在維護中除了設(shè)備自身的維護保養(yǎng)之外,對外圍因素的管理還應(yīng)大大加強。
在維護中可以通過儀表各種參數(shù),如載荷(Load)、速度(Speed)等反饋出來,如公司現(xiàn)尾煤秤給料量15.8T/h,對應(yīng)載荷約14Kg左右,測量輪轉(zhuǎn)速為固定 266(有微小波動),送風(fēng)壓力40Kpa,頭煤秤給料量13T/h,對應(yīng)參數(shù)分別為13Kg,250,32Kpa,我們通過觀察相關(guān)參數(shù)的變化,不難分析出物料在秤里的流動狀態(tài),如測量輪有異物時,載荷會增加,同時送風(fēng)壓力減小,而斷料的時候,載荷會減小,送風(fēng)壓力也會減小,這在我們歷經(jīng)的故障中是能觀察到的。據(jù)申克公司介紹,該產(chǎn)品對通訊方面的支持也較完善,實際生產(chǎn)中,有的生產(chǎn)線通過總線通訊就能在中央控制室觀察到眾多參數(shù)變化,并且校正也可遠(yuǎn)程完成,這對問題的判斷就更加直觀有效了。
以上問題,都是我們實際工作中的一點小的總結(jié),希望對大家的工作有一定幫助。
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